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截至9月8日,江漢油田累計生產天然氣突破500億立方米,再創歷史新高。
自2012年涪陵頁巖氣田實現商業開發以來,江漢油田持續優化老區開發調整方案,提高新區產能建設質量,創新運用優快鉆井、重復壓裂、立體開發等技術,創建了海相頁巖氣高效開發技術體系,首創了頁巖氣立體開發調整技術體系,涪陵、復興、紅星等地區評建工作全面開花,進一步提高非常規天然氣的開發水平。
隨著開發時間不斷增長,涪陵氣田老區產量遞減加快,油田持續開展老區立體開發調整,深化建模數模研究,打造“透明”氣藏,繼續加大層間開發力度,提高儲量動用率和采收率。目前,焦石壩區塊整體采收率提高到23.3%,相比開發之初,增長近一倍。在深化頁巖氣藏認識,總結開發規律的基礎上,加大增壓開采、排水采氣、重復壓裂等新工藝、新技術,采取多種“活血通氣”措施,減緩老區產量遞減。通過地質工程一體化,開展低效氣井治理,提升老井產量貢獻。今年以來,氣田老區措施增氣8.71億立方米,低效氣井生產時率由14.3%上升到42.5%,老區綜合遞減率6.98%,實現老井產量硬穩定。
與此同時,江漢油田瞄準新區新層系,堅持單井突破、井組評價、滾動建產,優化開發技術政策和工藝參數,發現一批、動用一批。重點加強白馬、鳳來區塊效益建產;深化復興、紅星、涪陵茅口組等新區新領域評價,抓好重點井試采和興頁10、泰頁1、紅頁1等試驗井組實施。新區塊取得新成效,紅頁1井組試獲日產超6萬立方米穩定工業氣流,興頁L1井喜獲高產工業油氣流。
對已開發50多年的建南老區,該油田加強氣井精細管理,開展老區氣井動態分析,采取控水侵速度、增壓開采、對間開井實施“一井一策”管理,評價老井泡沫排水采氣效果,先后對建平1井等4口井實施階段性投泡棒排水采氣,取得較好效果,單井產量增加10%,1-8月老區自然遞減率為-1.89%。
興隆氣田長興組生物礁灘氣藏是典型的“小而肥”氣藏,針對長興組礁灘部署的首口開發井興隆1-1井,獲得57.32萬立方米/日的高產氣流,在該井的基礎上,強化地質評價、產能評價和全過程協同,加快興隆區塊產建節奏,推動氣田整體開發進度。
平橋洗象池群屬于常規天然氣,2019年發現該氣藏,在“新生古儲,側向對接”新理論指導下,平橋1井、平橋101井先后獲得高產,展示了平橋地區常規天然氣良好的資源前景,提交控制儲量113億方。