【資料圖】

純苯、丙烯消耗創歷史最好水平;噸苯酚產品粗枯基酚產出創歷史最低;各項動能消耗同比同負荷下均有所降低;加氫催化劑使用壽命已延長10個月——8月10日,記者從吉林石化染料廠獲悉,該廠通過開展苯酚丙酮裝置核心技術攻關,累計創效1300多萬元。

“隨著國內新上大型煉化一體化裝置相繼投產,苯酚市場競爭愈發激烈。對此,我們堅持開展核心技術攻關,推行低成本戰略,分類解鎖降低物耗、能耗和三劑消耗的密碼,逐一突破瓶頸,提升了裝置的創效能力。”吉化染料廠廠長張平說。

純苯、丙烯消耗,是制約裝置物耗成本下降的“牛鼻子”。該廠通過持續優化烴化、氧化、分解反應相關指標以及二異丙苯塔、焦油塔操作參數,減少多異丙苯混合物、粗枯基酚產量,降低純苯、丙烯消耗。“目前純苯單耗比歷史最好水平降低1.15kg/t,丙烯單耗比歷史最好水平降低0.79kg/t,純苯、丙烯物耗降低創效113.5萬元。 ”苯酚車間生產主任金鑫介紹。

蒸汽、氮氣消耗,是公用工程用能成本的兩個“釘子戶”。該廠反復研究Aspen軟件流程,實施精餾單元優化蒸汽項目攻關,蒸氣消耗比同期、同負荷每小時下降低約2.3噸,創效681萬元。同時,通過加強保安氮、吹掃氮等氮氣使用管控,使氮氣消耗比歷史最好降低2.86m3/t,創效13.97萬元。

延長催化劑壽命,是“三劑”低成本戰略的制勝“法寶”。攻關組鎖定精丙酮塔與AMS拔頂塔,嚴控堿洗系統相關工藝參數,保證加氫進料α-甲基苯乙烯含量穩定,使酚等雜質含量明顯減少,同時不斷優化加氫反應溫度、氫氣等指標,不僅延長了加氫催化劑使用壽命,而且降低了三劑成本費用,其中,加氫催化劑使用壽命延長創效88萬元。(工人日報客戶端記者 彭冰 通訊員 車玉花)

標簽: